自砖厂生产以来,在生坯焙烧过程中,焙烧时间稍长容易出现过火砖,焙烧时间不够则出现欠火砖,且在焙烧过程中容易出现垮塌或者焙烧成次品砖,导致砖厂成品砖合格率始终未能达到预期效果。经查找原因和认真总结,发现生坯在焙烧过程中排潮及通风不通畅是主要原因。
2016年5月以来,砖厂通过人工捡火巷的方式来弥补生坯通风道小及少的确定,虽然有效的保证了生坯焙烧的合格率,但却较大程度的增加了人力资源成本。
2017年1月中旬,砖厂与资阳精工多次协商沟通后,决定通过改造标、配砖夹盘来解决这一事宜,改造后将减少标、配砖铝牌的数量来增加排风口,这样既能解决生坯焙烧时没有通风道的事宜,也能降低人力资源成本。
调整前后见下图:
改造前
改造后